Probleme

Bis hier hin hätte es eigentlich noch gar keine Probleme geben dürfen Smilie !! Da ich aber versuche realistisch zu bleiben, machte ich vor der Aufzählung von meinen eigenen Schwierigkeiten auch hier keinen Halt.

Probleme gab es bisweilen:

1.) Unerledigt beim Löten
sollte ich wirklich mal ein echtes Modell kaufen, muß ich dies vorher unbedingt erlernen!
2.) Erledigt beim ersten Ausprobieren
mit dem Umbausatz für Gamebird I vergaß ich den Gamebird unter Windows einzurichten und gab die "Schuld" den Batteriehalterungen und Akkus, welche deshalb kurzer Hand durch ein Netzteil ersetzt wurden.
3.) Erledigt der Schwebeflug
bislang hatte ich mir vorgestellt in der Simulation würde das Modell ganz ruhig Schweben, solange kein Wind vorhanden ist und ich nur einen Kanal (z.B. Rollen) im Lernmodus zu steuern habe! Doch weit gefehlt!!
Das gewählte Modell ECO 8 war sehr unruhig, wie andere in Tests leider auch zeigten.
Besser ging es zwar mit dem JockerCX und herabgesetzten Taumelscheibenausschlag (40%), aber komplett aufheben konnte ich diese "Problematik" nicht.
Fazit: Üben, üben, üben, .... !
Zusätzlich unbedingt Punkt 4.) und 8.) beachten!
4.) Wichtig!! Theorie Aerodynamik (vereinfachte Grundlagen!)
hier erfuhr ich über obiges Problem die entscheidenden Hintergründe in der Realität.
Fazit: Keine Aktion, ohne Reaktion!!
Ein Beispiel? Beim Start gebe ich leicht Pitch um zu steigen. Durch die rücklaufenden* Rotorblätter wird der Rumpf des Helis entgegen der Rotordrehrichtung verdreht! Die 1. Korrektur erfolgt schon mal am Heckrotor. Durch den erhöhten horizontalen Schub des Heckrotors bekommt der Heli die Tendenz sich in die entsprechende Richtung zu versetzen! Die 2. Korrektur wird somit durch feines "Gegenrollen" erzielt.
Wenn man jetzt auch noch weiter ausholen möchte; das "Gegenrollen" bewirkt durch die Schrägstellung der Rotorebene zum Rumpf einen Verlust des Auftriebs. 3. feine Korrekturen der Höhe müßten folgen.

* der rücklaufende Bereich am Heli befindet sich in Drehrichtung der Rotorblätter zwischen der Nase und dem Heckrotor.

5.) Unerledigt Verständnis für Flugbewegungen
Was passiert wenn ... ?
6.) Wichtig!! das Kreiselsystem?
durch Zufall und Spielerei durfte ich feststellen, daß sich das Kreiselsystem enorm auf die Steuerbarkeit auswirkt. Getestet und bewertet habe ich für mein Empfinden alle drei Typen mit dem ECO8 und JockerCX:
Mechanisch = ++ | Piezo = + | Piezo-Integral = +++
Trimmung und im besonderen die Kreiselsensibilität muß noch manuell angepaßt werden.
7.) Unerledigt Steuerung von Nick
stellt sich doch schwieriger als angenommen dar, zumahl jetzt auch nur noch mit dem Gamebird II geübt wird und die neue Belegung noch recht ungewohnt ist.
  Erledigt Steuerung von Nick
ist wie das gesamte Steuern im Laufe der Zeit durch Übungen am Simulator wesentlich besser geworden. Smilie
8.) Wichtig!! Kalibrierung und Trimmung
nachdem ich mitunter auch neugierig auf andere Modelle war, wurden diese natürlich auch mal ausprobiert. Der erste Eindruck war jedoch meist katastrophal! Auf die Idee, daß jedes Modell noch seine eigene Trimmung nach der Kalibrierung braucht, bin ich erst viel später gekommen. Jetzt sieht das Verhalten auch gleich schon etwas besser aus und ich werde versuchen mich nur noch auf ein Modell zu konzentrieren.

Softwareseitige Trimmung am Sender (Gamebird II) beachten!!

8.1) Wichtig!! Kalibrierung und Trimmung
Mit dem Einsatz der Cockpit mm ist es ein leichtes, mit der Kalibrierung bei Mittelstellung aller Knüppel, Schalter und Potis auch bei jedem Modell im Simulator eine korrekte Einstellung gefunden zu haben. Die digi. Trimmung des Senders ist dabei absolut nicht notwendig. Die integrierte Expo- und Dual-Rate-Funktionen erleichtern das feinfühlige Steuern zudem auch noch ungemein.
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